立式磨粉機(jī)七大故障及解決方法匯總
立式磨粉機(jī)故障卻不知什么原因?浪費(fèi)時(shí)間,影響生產(chǎn)卻不知道如何解決?由于客戶(hù)使用不當(dāng)或缺乏維護(hù)知識(shí),磨機(jī)故障成為許多客戶(hù)面臨的一個(gè)大問(wèn)題。本文就一些常見(jiàn)的故障和解決方案總結(jié)如下:
一、不出粉,出粉少,進(jìn)料口噴粉,堵風(fēng)道。
可能有這些原因。密封不嚴(yán)格;鎖粉機(jī)密封不嚴(yán)格,導(dǎo)致倒吸風(fēng);風(fēng)量調(diào)節(jié)不當(dāng);進(jìn)料不均勻等。立式磨粉機(jī)的故障可以通過(guò)以下方法來(lái)消除。
(1)嚴(yán)格密封參考安裝要求。
(2)檢查鎖粉器,無(wú)倒吸現(xiàn)象。
(3)大風(fēng)門(mén)一般開(kāi)到3/4,排氣門(mén)開(kāi)到不噴粉為宜,但不需要太大(4)看電流表下料。沒(méi)有電流表裝置時(shí),只能聽(tīng)聲音下料,下料過(guò)多時(shí)會(huì)堵塞風(fēng)道。
二、主機(jī)電流上升,機(jī)溫過(guò)高,風(fēng)機(jī)電流下降。
主要原因是給料過(guò)多,風(fēng)道被粉末堵塞,管道排氣不暢,循環(huán)氣流加熱使主機(jī)電流機(jī)溫度升高,風(fēng)機(jī)電流降低??刹捎靡韵路椒ń鉀Q:
(1)更換新產(chǎn)品
(2)更換新葉片,適當(dāng)關(guān)閉小風(fēng)扇進(jìn)氣口
(3)降低分析機(jī)轉(zhuǎn)速,增加風(fēng)扇進(jìn)氣口,改善產(chǎn)品。
三、產(chǎn)量低,成品粒度過(guò)細(xì),成品粒度過(guò)粗。
可能是磨輥、磨環(huán)、鏟刀磨損;分析機(jī)葉片損壞,風(fēng)量大;可通過(guò)分析機(jī)轉(zhuǎn)速高、風(fēng)量小等原因。
(1)更換新產(chǎn)品。
(2)更換新葉片,適當(dāng)關(guān)閉小風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)量。
(3)降低分析機(jī)轉(zhuǎn)速,增加風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)量,改進(jìn)產(chǎn)品。
四、主機(jī)噪音大,振動(dòng)大。
原因如下:進(jìn)料量小或主機(jī)與傳動(dòng)裝置軸不同,兩個(gè)聯(lián)軸器無(wú)間隙,地腳螺栓松動(dòng);材料硬沖擊大或無(wú)產(chǎn)層;磨輥磨環(huán)失圓變形嚴(yán)重;銅卡磨損大;進(jìn)料粒度過(guò)細(xì),無(wú)材料層等。
解決方法:
(1)調(diào)整給料,找正責(zé)軸,調(diào)整兩聯(lián)軸器之間的間隙。
(2)減少進(jìn)料粒度。
(3)更換磨輥、磨環(huán)。
(4)更換銅套。
(5)增加進(jìn)料粒度。
五、風(fēng)機(jī)振動(dòng)。
可能是葉片積粉或磨損失衡;地腳螺栓松動(dòng)。
排除方法:
(1)去除葉片積粉或更換葉片。
(2)擰緊地腳螺栓。
六、傳動(dòng)裝置及分析油箱加熱。
可能是因?yàn)闄C(jī)油粘度大,螺紋泵油打不上去,導(dǎo)致上軸承缺油??梢酝ㄟ^(guò)檢查機(jī)油的牌號(hào)和粘度是否等于要求(2)檢查分析機(jī)的運(yùn)行方向來(lái)解決。
七、磨輥裝置進(jìn)粉軸承易損壞。
可能是因?yàn)閿嘤突蛎芊馊p壞;長(zhǎng)期缺乏維護(hù)和清潔。油封可按規(guī)定時(shí)間定期清洗和更換。
磨機(jī)使用時(shí),應(yīng)按操作說(shuō)明操作設(shè)備,并做到定期維護(hù),確保設(shè)備的穩(wěn)定生產(chǎn)。